杭鋼職工5項(xiàng)創(chuàng)新成果入選全國職工“五小”創(chuàng)新成果庫
發(fā)布日期:2025-03-28 瀏覽次數(shù):

日前,全國總工會公布了2024年度全國職工“五小”創(chuàng)新庫錄入名單,杭鋼集團(tuán)5項(xiàng)群眾性創(chuàng)新成果成功入選。

全國職工“五小”是指“小革新、小發(fā)明、小創(chuàng)造、小設(shè)計(jì)、小建議”等群眾性職工創(chuàng)新活動,旨在鼓勵一線職工立足崗位,從細(xì)微處入手,發(fā)揮聰明才智,通過小改小革,解決生產(chǎn)中的實(shí)際問題,提升工作效率,推動降本增效。

01寧鋼《減少輸出輥道護(hù)板故障率 提高輸出輥道更換作業(yè)效率》

寧鋼1780熱軋產(chǎn)線的輸出輥道設(shè)備常出現(xiàn)螺栓銹蝕、安裝孔錯位等狀況,致使護(hù)板故障頻繁,每次檢修超2小時,還可能引發(fā)堆鋼事故。為有效解決這些問題,嚴(yán)鐵映帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新設(shè)計(jì)。結(jié)構(gòu)上,取消軸承座螺紋孔,改用T型螺栓加壓板柔性固定;優(yōu)化護(hù)板,重新設(shè)計(jì)安裝孔位,留出±3mm調(diào)節(jié)空間;維護(hù)升級,開發(fā)快拆式緊固件,降低點(diǎn)檢強(qiáng)度。自2022年2月應(yīng)用新設(shè)計(jì)后,護(hù)板故障與堆鋼事故不再發(fā)生,單次更換時間縮至1小時內(nèi),效率提升超50%,點(diǎn)檢頻次從每周1次減為每月1次 ,年節(jié)約備件維修成本約8萬元。

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02菲達(dá)環(huán)?!洞筢樰啓C(jī)器人自動焊接創(chuàng)新成果》

針對傳統(tǒng)手工焊接大針輪存在的效率低下、技能要求高、勞動強(qiáng)度大及環(huán)境污染等問題,劉向陽創(chuàng)新性地引入自動化焊接技術(shù)。通過采用機(jī)器人焊接與工裝變位旋轉(zhuǎn)相結(jié)合的方式,成功實(shí)現(xiàn)大針輪的自動化焊接生產(chǎn),日產(chǎn)量由原來的18只提升至45只,焊縫質(zhì)量得到明顯提升,耗材和電力成本大幅降低,年節(jié)約人工成本達(dá)8萬元。

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03菲達(dá)環(huán)保《高速自動凹凸套沖壓改造》

趙金棟牽頭研發(fā)的高速自動凹凸套沖壓設(shè)備,成功實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)人工沖壓工藝的自動化轉(zhuǎn)型。該設(shè)備創(chuàng)新性地采用振動盤進(jìn)行排序備料,結(jié)合PLC控制的氣缸推送定位滑塊模,實(shí)現(xiàn)了從沖壓到下料的全流程自動化生產(chǎn),有效解決了人工操作中的疲勞作業(yè)和安全風(fēng)險(xiǎn)問題,更將生產(chǎn)效率提升50%,日產(chǎn)量從5000只提升至7500只,每年可為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益超10萬元。

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04杭鋼云計(jì)算《數(shù)據(jù)中心水冷精密空調(diào)控制策略節(jié)能調(diào)優(yōu)》

在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域,暖通系統(tǒng)能耗占比高達(dá)20%~25%,是PUE管控的關(guān)鍵難題。為有效控制能耗,許佳騰率團(tuán)隊(duì)深挖數(shù)據(jù)機(jī)房精密空調(diào)能耗與性能特性,創(chuàng)新性地推行全新群控策略。自2022年10月落地實(shí)施后,數(shù)據(jù)中心1.1期和東區(qū)兩個區(qū)塊空調(diào)效率分別提升112.8%和124.2%,運(yùn)營成本降低約160萬元,既保障機(jī)房IT設(shè)備散熱無憂,又實(shí)現(xiàn)顯著節(jié)能降耗,為杭鋼云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的綠色、高效發(fā)展注入澎湃動力。

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05遂昌金礦《壓濾機(jī)拉板器磨損的滾輪裝置》

在選礦冶煉廠氰化尾礦處理階段,壓濾機(jī)卸礦時傳統(tǒng)拉板器與軌道滑動摩擦,長期運(yùn)作易使接觸面過度磨損,不僅影響設(shè)備正常卸礦,還會縮短使用壽命,而更換軌道需長時間停車處理。倪紅權(quán)創(chuàng)新性地提出加裝尼龍棒滾動裝置,將滑動摩擦轉(zhuǎn)變?yōu)闈L動摩擦,有效降低部件損耗,且尼龍材質(zhì)自潤滑、耐磨損、低噪音。經(jīng)6個月生產(chǎn)驗(yàn)證,軌道磨損量由月均1.2mm降至0.1mm,拉板器維修周期從4周延長至8個月,單臺設(shè)備年節(jié)約維護(hù)成本3.5萬元,綜合運(yùn)行效率提升20%,有效降低了運(yùn)行噪音。

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